在日常维修过程中,超薄机器故障率偏高,主要是散热不佳、容易进水造成。维修时很容易走弯路而陷入困境,本人根据近期的维修经历特总结以下几点,分享给大家也许会给您带来帮助或启发。
1、每遇到维修的机器,降低一点火力0.5A左右。
具体方案就是:
将R101---2K贴片电阻换成1.8K贴片电阻,降低溢锅概率。如果不方便更换R101贴片电阻,也可短路R108的贴片电阻,使原电阻是4301=4.3K,变为0欧,目的就是减少二次维修。
2、开机有电流,大约2--3A,但就是调上不去火力,尽管补焊康铜丝也无效。
原因是:
(1)康铜丝到集成块一路直接连接的电阻、电容损坏,有的因进水损坏,有的虚焊造成,跳线焊点补焊也有必要,集成块采集不到高压上的电流信号,就不会输出正常数值的加热信号;
(2)集成块旁路元件变值,集成块判断失真,输出的加热信号当然偏离设定标准,有时要关注C511,512,513等贴片电容,有的是漏电造成不加热或电流不对,直接去除,不会影响正常工作;
(3)看集成块焊点颜色发黑,有可能出现虚焊、产生阻值,要加锡补焊或者除去焊锡重新加焊;当然,不加热的维修,也要进行以上检查。
3、有检锅声(啪嗒,啪嗒)就是不加热。这个高压电阻离风扇近,受潮损坏较多,换掉还不行,干脆R405(330K)、R401(470K)两个高压电阻也全部换掉更新。
注意:
很多师傅嫌离线测量麻烦,其实在线测量有时容易误判,将目光转移到其他电路,修了半天也不成功,其实就是高压电阻变值,走了弯路!有的电阻开路好判断,如果变值你是不好判定的,且阻值变化越小,在线测量越不好测准!大部分是阻值变大一些,很少的是阻值变小,偶尔遇到一次。
强烈建议:
三只高压电阻,离线测量,看颜色发黑或进水生锈干脆直接更换!
4、爆管的一定要注意检查ZD301、ZD300,分别是18V、5.6V,最好直接换掉,避免二次爆管,小不防,则会惹大麻烦!
5、不加热,但没检锅声,对全部贴片用放大镜检查,避免进水出现的损坏,一定换掉集成块上面(附近)的D100二极管,有时还要同时换掉一同起作用的C206瓷片电容。
6、当然,故障点最多的还是康铜丝虚焊、脱焊造成的间歇热,有的师傅简单补焊一下,用一段时间后故障重现,关键的就是没有处理好焊点!我的方法:首先对焊点上焊锡(纯度较高的焊锡)然后吸掉,再上焊锡,如果发现热锡不能有效粘住康铜丝,再吸掉,再上焊锡,直到通过焊锡处理掉康铜丝上的氧化物,同时还要注意,将康铜丝的头多露出一点,加大接触面,利用这种方法处理的一般不会出现“二进宫”!
7、维修中风扇也不可忽视,转数不够也会间歇热,这种情况一般都是烧一会才出现。含铁量不够的锅具,也会出现间歇热,用磁铁检查锅具底能否吸住是唯一标准!一般的要求锅具含铁量大于30%。
告知用户,含铁量越高,热效率会越高!
8、因用户家插座老化造成的损坏不容忽视,接到机器,第一要看电源线插头!修好后在面板显眼位置贴上标签:为了节省电能,请更换您家插座!!!遇到这种情况,前台人员再当面友情提示,防止近期二次损坏,大大提高维修信誉!
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