来源:电力安全生产 ID:dianlianquan

2017年12月27日,某热电公司1号发变组保护A柜、B柜定子接地保护同时动作跳闸,1号机组解列停机。1号发电机为QFSN-300-2型,2008年12月出厂,2009年12月投运。事件具体原因正在调查中,简要情况如下。

一、事件经过:

2017年12月27日22时53分46秒,某热电公司1号发变组保护A柜(南瑞继保RCS-985A )、B柜(国电南自DGT-801B)定子接地保护同时动作跳闸,1号机组解列停机。发电机A相二次电压降至37.87V,低于正常值57.7V;发电机中性点电压 Un=36.15V、3U0n=32.61V均大于保护定值,初步判断为A相接地故障。

二、故障排查过程:

(一)对发电机出口 A相甲、乙、丙PT进行直阻、空载电流、交流耐压试验,与上一次检修数据对比未见异常排除机组PT故障。

(二)拆开发电机出口及中性点软连接,使用兆欧发电机封闭母线、主变低压侧、高厂变高压侧、励磁变一次回路加压5000V进行绝缘试验,绝缘电阻为5000MQ,排除发电机外部故障。

(三)使用发电机水内冷专用兆欧表对1号发电机绕组加压2500V进行绝缘试验,未发现异常。

(四)用直流高压发生器(型号:ZKZN-60KV/200mA)对发电机定子绕组进行直流耐压及泄漏电流试验,B、C相合格,A相升压至13. 5kV放电,判断为A相故障。

(五) 发电机退氢后,对A相进行直流电压冲击试发电机汽侧接近12点钟方向有放电现象,判断此处为故障点。见下左图。

三、初步原因分析

A相定子线棒槽口处绝缘破坏接地,具体部位和详细原因需发电机抽出转子后确认。

四、采取措施

(一)1号发电机组停机后,单机对外供热能力存在风险,立即组织专业技术人员研究应急措施,安装锅炉直供热临时系统,具体为:在低旁后接引两根φ325 x 6管道至热网加热器入口,低旁接引管道后打堵,临时系统投入运行后, 维持热网供汽压力0.1-0.35MPa,温度260-290°C之间运行,厂外热网出水温度由82°C最高升至94. 5°C,满足在环境气温进一步下降时热网供热品质需求。

(二) 为保证2号机组单机稳定运行,立即启动单机热措施,明确所有设备检查标准及周期。设备部采取双人值班,发电部采取双人监盘。所有消缺及操作均提高监护等级,确保单机供热稳定运行。

五、相关要求

各供热企业立即对供热应急能力进行专项评估,结合机组实际情况制定防范措施,避免因机组停运影响供热出力,杜绝发生舆情事件。

(一)针对发电机暴露的问题,要求各企业对发电机试验数据及运行参数进行一次全面分析、诊断,同时利用机组停备或检修机会开展专项检查,确保及时发现、消除隐患,杜绝主机设备损坏。

(二)加强供热系统隐患排查。组织专业人员对供热系统存在的问题、缺陷及安全风险进行全面梳理,推进风险分级管控,结合设备缺陷制定防控措施,并加强运行人员培训,制定预案,防止事件扩大。

(三)全面提升运行人员应急处理能力。组织开展供热中断事故演习,要求全员到位,真演真练,确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢。要强化舆情监测,发现问题要及时处置,积极正面回应,防止事态扩大。

(四)做好各方面的沟通协调工作。积极与某电网沟通协调,确保机组负荷满足供热需求。做好冬季供热燃料储备工作,保证燃料热值、储量满足供热需求,合理进行配煤掺烧,避免发生因锅炉结焦造成灭火,确保供热安全。同时加强与地方政府主管部门和热力公司的协调,发生异常时及时联动,取得地方政府和热力公司的支持。

(五) 推进锅炉单独供汽改造。按照《集团公司2016年供热工作专题研讨会会议纪要》(2016年第32期)提出的“供热机组两台及以下的供热企业,要求选择适合的改造方案,下一供热期实现锅炉单独供热(汽机停运)”的要求,结合本企业情况制定锅炉直供热及全负荷脱硝改造方案,确保供热期“零事故、零限热、零非停、零曝光”。

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