“做现场改善有点像‘蚂蚁舔骨头’。每天都会有一点小问题,时间长了就能有实际效果。”宝钢热轧厂2050生产线技术员吴振权说。从去年开始,他们本着“蚂蚁啃骨头”的精神,突破了生产线热装热送等诸多技术瓶颈,提高了粗轧的轧制效率。今年第一季度,热轧厂2050生产线产量达到历史同期最佳水平,超过预定目标。
捏住“牛鼻子”
2050生产线,油耗占可变生产成本的60%左右。可以说,降低油耗是2050生产线降低成本的关键。但经过两轮任期制成本压缩,2050生产线空的降本已经有限,过去简单改造就能大幅降本的项目已经不存在了,剩下的都是硬骨头。为了改善现状,生产线必须升级管理手段,热装热送就是其中之一。
由于2050生产线规格复杂,线下品种占比大,物流运输流程长,热装热送很难提高,几乎不可能有突破。从去年下半年开始,在制造管理部门的支持下,热轧厂挑战不可能。为了在第一时间协调好热板坯的调配和运输,热轧厂与宝信软件合作,在短时间内开发了热态试验系统。在这个系统上,制造部、钢厂、热轧厂的技术人员可以立即读取最新的板坯情况,便于及时纳入轧制计划。热钢坯生产出来后,往往受到计划规则的约束,不能及时纳入计划。热轧厂技术负责人张智超主动承担起解决关键问题的重要任务,针对制约性问题进行了多项技术突破性改进,有效提高了生产线的自由轧制能力。管理和技术手段准备就绪后,相关人员高度重视,并随时跟踪板坯进度。2050生产线板坯仓库操作员一旦发现有合适的热板坯,会立即与制造管理部门的计划员沟通,调整轧制计划,每一个热板坯都会被保留下来,从而有效利用热板坯资源。
结果,2050生产线热装热送比例稳步上升,热装率达到30%以上,有助于降低油耗。
消除“副作用”
2014年底,2050生产线粗轧区新增大型侧压机,可有效提高炼钢工序连铸效率,突破宝钢内部产能瓶颈。但也带来了“副作用”。在2050生产线上,大型侧压机增加了板坯的运输时间和温降。为了保证产品质量,加热炉必须提高温度来保证产品质量,这对加热炉的燃料消耗是一个很大的损失。
以最少的道次完成粗轧,提高粗轧的轧制效率已提上日程。这不是一项容易的任务。2050生产线品种多,规格多,技术变化大。稍有不慎就容易废钢,很难形成规律。但如果不解决这个问题,很难提高粗轧的轧制节奏和成本控制。对此,热轧成立了十多人的跨厂协调小组,像蚂蚁啃骨头一样一步一步慢慢调整。吴振权说:“进步需要勇气。一旦发生废钢,会造成很大的损失,需要特别谨慎。”在一年的持续改进过程中,值班操作人员和技术人员密切配合,发现生产异常,立即进行沟通和调整。为了保证工厂稳定顺利的生产,现场操作人员有时一天要调整十多次。至于实验室模型的调整,技术人员自己也记不清调整的次数了。
在如此巨大压力的紧密调整下,2050生产线粗轧效率明显提高,40%以上的带钢减少了轧制道次,在巩固经验后不断提高,有效降低了油耗。
不断进步。
现在,2050生产线的技术人员和操作人员之间已经成立了微信群,生产线上发生的一切都将尽快在微信群中报告,尽快解决。“晚上睡觉前也要翻手机,看看有没有什么需要当场协调的。”工程师王伟说,解决现场问题不仅需要技术,还需要速度。这种精益求精、快速反应的精神已经成为2050生产线员工的共识,并融入到日常运营中,有效促进了成本的降低。
打开报表,跟踪分析过去一天的油耗,就成了炉区工程师贾灵峰每天上班的第一件事。每次换班,值班人员都会先看一下上一班的油耗,做个对比。如果油耗有波动,会立即分析原因,并尝试在班内解决。有一次,操作员朱晓明发现2050生产线的加热炉在一段时间内经常冒黑烟,判断加热炉热效率下降,会造成燃料浪费。他立即打电话给仪表控制器现场分析原因,在较短时间内完成了数据分析和操作调整,从而解决了黑烟问题。这不是个例。降低工作成本已经融入到2050生产线每个员工的心中,并成为一种行为习惯。
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