技术背景介绍
湿氧化法脱硫中吸收、再生、硫回收是不可或缺的三个过程,实际生产中硫回收最突出的问题,特别是近年来企业生产规模扩大,煤炭来源紧张,高硫煤影响着企业的快速应用和企业产品的多样化。此后,随着工艺对硫化氢准确性的要求提高,单位时间内处理硫化氢的量大大增加。(威廉莎士比亚,Northern Exposure(美国电视剧),《季节名言》)因此硫泡沫的吞吐量也大幅增加,融化硫磺后的余额量增加,融化硫磺后的余额在冷却、冷却和沉降过程中难以处理,在此过程中溶液中HS-转化为S2O32-。这种浮选的大量生产不仅会大大降低脱硫液的质量,影响脱硫效率,有时还会因为脱硫液中浮选的结晶析出而堵塞设备、管道和填充物。
再生罐(再生塔)中产生的硫泡沫中,80%左右是脱硫液,只有20%左右是单质硫,使用的催化剂不同,再生情况好坏,所以硫泡沫中单质硫含量差异很大,某些单质硫含量不到10%,这些硫泡沫都进入硫磺期,但如果过滤硫泡沫,使泡沫变成黄田,然后融化硫(请参阅(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视剧),硫磺名言)事实上,这个想法自湿式脱硫发生以来,业内人士一直注重这方面的开发和研究工作。
但是,由于传统过滤技术产生的问题相当多(例如需要专业管理、更换过滤器的频率、工人劳动强度、现场环境不良、过滤后过滤器中的余额量仍然很大、过滤后的脱硫液浊度高等原因),所以没有很好地开发和利用该工艺。针对这种情况,我国东沙公司结合硫泡沫的粘度、密度、腐蚀性、硫颗粒大小等因素,不断开发和研究,开发出了适合硫泡沫过滤的DS型硫泡沫专用过滤器,从根本上弥补了现有的许多过滤器的缺点,将现有和以前的各种过滤器的优点结合在一起,其新颖和实用性具有国内领先水平。
DS型硫泡沫专用过滤器通过硫回收工艺的应用,克服了其他过滤技术的弊端,解决了熔硫工艺的诸多缺点,特别是适用于湿法脱硫的硫回收工艺。
2过滤器简介
DS型硫泡沫专用过滤器是结合纳米武器膜技术、超声波技术、自动控制的新型、高效、节能、环保的固液分离设备,过滤后的脱硫液硫量极低(单质硫去除率99.9%以上),过滤后的溶液浊度低,溶液清澈(固液总含量50ppm)
DS型硫泡沫专用过滤器于2007年7月在青岛碱性天柱肥分公司成功驾驶了一次。该设备成功地应用于脱硫工艺,改变了传统的硫回收工艺,解决了熔硫工艺能耗高、环境恶劣、浮选增长快等突出问题。节能效果明显,同时优化了脱硫工艺,减少了环境污染。
2008年DS型硫泡沫专用过滤器被中华环境联合会能源环境专业委员会评为“中国节能减排重点新技术、新产品”。
2009年,DS环保硫回收工艺被中国氮肥工业协会评为“氮肥产业振兴支持技术”。
目前,该技术已应用于山东、陕西、宁夏、内蒙古、新疆、江苏、安徽等数十家企业,并取得了良好效果。
硫泡沫专用过滤器与矿用机械陶瓷板过滤器外观相似,但由于工艺条件、过滤介质和作用不同,在设计、加工和工艺操作方面存在一定差异,如果不按程序操作,可能无法达到预期效果。
目前,东沙公司开发的DS型硫泡沫专用过滤器被广泛应用于化肥、焦糖、天然气等领域。
三个工作原理
DS型硫泡沫真空过滤介质采用纳米陶瓷膜技术。在真空力的作用下,脱硫溶液只能通过纳米陶瓷膜孔,但不能通过溶液中的机械杂质、单质硫、泡沫。这保证了没有真空损耗,大大降低了真空滤芯的能耗和滤芯固体的含量。
1、过滤辊在工作过程中,动态分配头与静态分配头接触的位置不同,因此依次通过吸入区、干燥区、排放区、反冲洗区。
2.在真空状态下,通过过滤辊的旋转,在吸入区利用陶瓷板的微孔过滤硫泡沫的脱硫液,并将硫泡沫吸附在陶瓷板表面。在吸干区,陶瓷板上吸附的硫气泡去除水分,加工成硫磺。在卸货场,利用刮刀去除陶瓷板上吸附的硫磺膏。
四个过程
1.再生桶中漂浮的硫磺泡沫(水分含量在90%左右)流入泡沫中间桶后,通过泡沫泵输送到泡沫高位桶中,泡沫高位桶底部分离的清液返回空水桶中,水分含量在80%左右的硫磺泡沫通过阀门通过高位车(或泡沫泵)输送到过滤器中,进行泡沫分离
2.反洗水从工厂来的工艺研修进入软水槽,通过反洗泵控制压力0.1-0.2Mpa,进入陶瓷板内腔进行反洗水,添加NaOH和超声波清洗,防止陶瓷板的微孔堵塞,确保过滤器的长期运行。
五种设备的优点
1.设备总体设计合理,结构小,占地面积小,安装维护方便,工作环境干净,无污染。
2.真空度高,滤网比传统滤网水分低。饼干也能过滤70%以上。
3.能耗低,与其他过滤设备相比能耗降低了约90%以上
。4.滤液清澈透明,固形物含量<50ppm,可循环使用,提高效益、减少系统再生负荷。
5.过滤板采用国际最新纳米无机膜微孔技术,使用寿命长,过滤效果好。
6.自动化程度高,降低操作人员劳动强度,减少操作人员数量。
六 使用效果
1、利用硫泡沫专用过滤机处理硫泡沫,解决了高温熔硫工艺对脱硫系统的影响,优化了脱硫工艺,同时节约了蒸汽消耗。
2、利用硫泡沫专用过滤机不会增加脱硫液温度,降低了副盐的增长速率,有利于企业的节能减排和环境保护。
七 改进和提高
由于各个企业生产工艺不同,经过我们东狮公司研发部门及现场过滤机工程师的不断努力,我们东狮公司又推出了第二代DS型硫泡沫专用过滤机——改进型DS硫泡沫专用过滤机,该型过滤机适合高煤焦油含量的脱硫液硫泡沫过滤,特别适合焦化厂工作条件。
具体改进内容如下:
1、整体改进
⑴ 工艺流程上增设硫泡沫高位槽,提高进过滤机硫泡沫的浓度,提高过滤机的过滤效率;
⑵ 修改了PLC程序,泡沫过滤和陶瓷板反冲洗步骤实现了自动控制,减轻了工人的劳动强度。
⑶ 结合硫回收工艺要求及硫泡沫特点,编写更加详细、实用的《操作规程》,便于工人的操作和设备维护。
⑷ 为了更好的适应硫泡沫的过滤,在保证过滤效果的前提下更改了陶瓷板的微孔直径。
⑸ 为了减轻脱硫系统水过剩的情况,反冲洗水采用过滤后脱硫液循环使用的方式,而各真空泵密封水则用循环水槽循环的方式。
2、特别针对焦化厂煤焦油含量高的情况做的改进
⑴ 针对焦油高温软化的特点,在保证过滤效率的前提下,工艺流程中增加了热水浸泡,高温蒸汽反冲洗等流程,槽体溢流管位置也做了相应的改变,保证清洗下来的煤焦油能在最短的时间内排走。
⑵ 为保证陶瓷板的清洗效果,对超声波发生器进行了改进,增加了发生器及振子盒的功率,使其能更加适应高煤焦油的硫泡沫过滤工艺,为了延长陶瓷板的使用寿命,增加了化学清洗过程,该过程主要是针对使用时间久的陶瓷板,陶瓷板使用久或是长时间清洗不彻底时,陶瓷板微孔容易堵塞,这时就需要将陶瓷板拆下,然后浸泡在稀盐酸或是草酸溶液中浸泡8个小时左右,然后用软水进行反冲洗。
八 使用案例
山东一家企业过滤机使用数据
1、每小时处理硫泡沫的量:0.7-1.4m3/m2·h,每小时硫膏产量≥5吨。
2、处理后滤饼的含水量:30-35%。
3、过滤后溶液的固形物含量:25ppm。
4、过滤机使用前每月置换脱硫废液200吨,使用后每月置换≤80吨。
过滤前后溶液成份比较
项目 | 过滤前 | 过滤后 |
悬浮硫 g/L | 8 | 0 |
888 ppm | 12 | 11.5 |
总碱度 N | 0.204 | 0.201 |
碳酸钠 g/L | 3.20 | 3.18 |
碳酸氢钠 g/L | 12.08 | 11.80 |
硫代硫酸钠 g/L | 66.0 | 47.3 |
NaCNS g/L | 70.2 | 43.65 |
硫酸钠 g/L | 42.3 | 22.82 |
九 应用业绩
公司名称 | 规格型号 | 数量 |
山东青岛碱业平度化肥厂 | DS-8 | 1台 |
新疆宝明矿业有限公司 | DS-15 | 3台 |
安徽金禾实业有限公司 | DS-15 | 2台 |
内蒙古乌海西部煤化工有限责任公司 | DS-15 | 2台 |
内蒙古乌海华油天然气有限公司 | DS-15 | 2台 |
山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | DS-15 | 1台 |
安徽昊源化工有限公司 | DS-21 | 1台 |
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 | DS-10 | 1台 |
山东红日阿康化工股份有限公司 | DS-8 | 1台 |
宁夏富荣化工有限公司 | DS-6 | 1台 |
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | DS-8 | 1台 |
安徽广信农化有限公司 | DS-6 | 2台 |
长春东狮科技(集团)有限责任公司为您提供888脱硫催化剂、高硫容脱硫催化剂、沼气、焦炉气等气体脱硫催化剂高炉煤气脱硫技术、各类脱硫设备等
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