在煤矿开采中,通风非常重要。根据《煤矿安全规程》,“进口井口以下空瓦斯温度(干球温度)必须在2℃以上”。然而,在中国北方大部分地区的冬季,新鲜空气温度远低于这一要求。为了保证生产的正常运行,传统的做法是通过燃煤锅炉提供热源,这不仅消耗大量的煤炭,而且煤炭燃烧时会排放大量的污染物,容易造成环境污染。
近日,阳煤集团研发出国内首个低温热管技术,替代矿井回风低温余热加热矿井进风,不再需要煤加热空气,全年节约煤耗3200多吨,有效改善风井加热环境,减少环境污染,实现超低排放。
在小程序——“专利王”中,查看其与低温热管技术相关的专利详情。
近年来,面对严峻的经营形式,杨梅集团大力推进技术创新,运用现代技术深入改革传统生产方式,推动生产方式和科技产品升级。经过近一年的研发,我国煤炭行业首个矿井回风热能低温热管技术终于研发出来,围绕低温热管技术及其应用进行专利布局申请。
在incoPat中,我们使用“申请人工具”快速查看了泉阳煤业集团的专利,发现其专利布局主要集中在实用新型和发明专利上,获得了378项实用新型专利和32项发明授权专利。
通过使用“3D专利沙盘”查看其专利技术分布,发现其专利主要集中在换热技术、水煤浆、水冷壁、含氧煤层气分离等相关技术。这些关键专利技术也是中国乃至世界的第一批技术。
煤炭行业低温热管环路供热技术首个“试水”效果尤为明显,平均每年可节约成本300多万元,3年左右可收回成本。后期维护运营成本低,几乎没有设备和人工的消耗,真正达到了节能环保的效果。同时,新系统使用后基本没有污染物,不会对环境造成任何负担,也为燃煤锅炉的改造积累了宝贵的经验。
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