1、焦油氨水分离状态
目前,机械化澄清池的入口流量为1600m3/h,温度约为80℃,澄清池容积为3*300m3,焦油和氨水在澄清池中的停留时间约为27分钟,澄清池出口焦油的含水量>:=10%。焦油含水量为4.5%-7.5%,排出的氨水含油量为500-600ppm,焦油中萘含量约为8.9%。
在循环氨水中,焦油约占0.7%。在高温高速流动的混合作用下,焦油和氨水充分混合乳化,氨水和焦油以水包油乳液的形式存在。由于焦油中含有天然的界面活性物质,如沥青、胶体、喹啉极性物质等,吸附在乳液的油水界面上,形成牢固的界面膜,使乳液变得非常稳定,不易分离。目前,破乳的方法有很多,如机械法、物理法和化学法,但最有效的是基于破乳剂的化学法。在实际应用中,为了实现焦油的深度脱水,往往会结合不同的方法。
2.破乳剂的类型
主要是石油工业原油破乳过程中常用的破乳剂,包括环氧丙烷嵌段聚醚(HA/HB系列)、脱水山梨醇单油酸酯破乳剂、油溶性酚醛树脂破乳剂、水溶性聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚破乳剂、水解聚丙烯酰胺破乳剂、甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸丁酯-苯乙烯衍生物三元共聚物破乳剂等。
3.破乳剂的作用
它可以提高焦油和氨水的分离速度和效果,通过破乳、分散和降粘,使氨水焦油的乳化层变薄,从而提高氨水焦油在分离器中的分离效率,从而降低氨水中夹带的悬浮固体含量,适当降低焦油的表面张力,加速焦油和焦油渣的分离,得到水分和渣量较低的焦油, 同时使氨水中夹带的悬浮固体和油的含量最小化,改善循环氨水的质量,提高剩余氨水的处理效果。
4.破乳剂的价值
焦油水分含量会降低,喹啉不溶物也会相对减少;
焦油水分降低60%,焦油粘度降低40%。
氨水含油和悬浮物少,质量更干净;
对于蒸氨塔和换热器,换热器清洗次数和蒸氨塔排油次数明显减少;降低清洁成本;塔底排油次数减少90%,出水以氨水为主,焦油含量少;
对于初冷器,达到更好的喷淋效果和良好的初冷阻力;降低初冷器气体出口温度,有效降低初冷器热负荷;冷凝液质量得到改善,焦油、萘和悬浮物在初冷器中的沉积减少,部分已有的沉积物将被洗脱,初冷器阻力降低50%以上;降低能耗,降低维护频率和成本40%以上;
焦油回收率提高0.54%以上;
有助于提高硫酸铵、硫磺膏等产品的色度;
对于焦炉喷嘴和集气总管,大大减少了氨喷嘴的堵塞,保持了氨水的喷洒量,稳定了原料气的冷却温度;减少喷淋系统和集气管的清洗工作量;喷嘴堵塞减少90%以上,堵塞的喷嘴更容易清洗;
压力翻板更加灵活,加强焦炉压力控制,减少煤气泄漏;
焦油渣产量降低,焦油产量相应增加,焦油渣处理成本降低;焦油渣焦油含量降低到50%以上;
相应的能耗降低:①焦油水分的减少会减少用于维持焦油储罐温度的蒸汽量;②焦油水分的减少会降低超级离心机等脱水设备的能耗;③初冷器出口温度好,可以得到温度较低的焦炉煤气,煤气量会减少,从而降低焦炉煤气在输送过程中的能耗。
在焦化废水处理中,可以降低废水中有毒化学需氧量和总化学需氧量的含量。从而降低微生物处理负荷,保持更多活性微生物的数量,提高微生物的活力。
焦化废水中CODcr的分类及降解分析:
5.破乳剂工业试验实例
根据系统情况和药剂的作用机理,确定给药地点。由于循环氨水是闭环的,打开管道会影响生产。因此,从循环泵前的取样口加入氨水,在取样口重新铺设加药管道,在管道上安装止回阀,用高压定量加药泵加入氨水,不会影响氨水的取样和生产的连续性。经过一个月的试验,取得了满意的试验结果。焦油水分不经蒸汽加热降至2%以下,平均1.55%;氨水中焦油含量从500-600ppm下降到140-150ppm,试验后焦油渣由液体变为半粉末,焦油渣中焦油含量明显下降。焦油不加热时,焦油中的萘含量从8.9%增加到11%左右,提高了焦油深加工中萘的收率,减少了萘向大气中的扩散。
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